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伺服電機異常抖動原因(伺服電機回原點抖動怎么解決)

  • 發布時間:??2022-11-08
  • 分類:行業資訊
  • 作者:180.162.30.205-26111
  • 來源:創始人
  • 訪問量:1

觀點一

伺服電機零速抖動時,應該是增益設置高了,可以降低增益值。如果啟動時晃動后報警停止,大的可能是電機的相序不正確。

觀點二

A。PID增益調整過大時,容易造成電機抖動,尤其是加了D后,尤為嚴重。所以盡量增加P,減少I,好不要加d。

B.編碼器接線錯誤也會有抖動。

C.負載慣性過大,更換更大的電機和驅動器。

D.模擬輸入端口的干擾導致抖動。在電機輸入線和伺服驅動器電源輸入線上加磁環,使信號線遠離電源線。

E.還有旋轉編碼器接口電機,接地不良容易引起振動。

觀點三

伺服接線:

A.使用標準電源電纜、編碼器電纜、控制電纜和電纜有無損壞;

b .檢查控制線附近是否有干擾源,是否與附近的大電流電力電纜平行或太近。

伺服參數:

A.伺服增益設定過大,建議手動或自動重新調整伺服參數;

B.確認速度反饋濾波器時間常數的設定,初始值為0,并嘗試增加設定值;

C.電子傳動比設置過大,建議恢復出廠設置;

D.伺服系統和機械系統的共振,盡量調整陷波濾波器的頻率和幅度。

機械系統:

A.電機軸與設備系統連接的聯軸器偏移,安裝螺絲未擰緊;

B.滑輪或齒輪咬合不良也會導致負載扭矩的變化。嘗試空載運行。如果空載運行正常,檢查機械系統的連接部分有無異常;

C.確認負載的慣性、扭矩、轉速是否過大,試空載運行。如果空載運行正常,則降低負載或更換容量較大的驅動器和電機。

觀點四

伺服電機抖動是由伺服系統的機械結構、速度環、補償板和伺服放大器、負載慣性、電氣部分等故障引起的。

伺服電機抖動總結

一、機械結構引起的抖動可分為兩種情況:

空載抖動:

A.電機基礎不牢,剛性不夠或固定不緊。

B.風扇葉片損壞,破壞了轉子的機械平衡。

C.機器軸彎曲或破裂??梢酝ㄟ^緊固螺絲、換扇葉、換機軸等方式解決。

如果加載后的振動一般是由傳動裝置故障引起的,則可以判斷為以下部件存在缺陷:

A.皮帶輪或聯軸器旋轉不均勻。

b .聯軸器中心線不一致,使電機與被驅動機械的軸線不重合。

C.傳動帶的不平衡接頭??梢酝ㄟ^校正傳動裝置使其平衡來解決。

二、速度環問題引起的抖動:

速度環積分增益、速度環比例增益、加速度反饋增益等參數不合適。增益越大,速度越大,慣性力越大,偏差越小,越容易產生抖動。設置小增益可以保持速度響應,避免抖動。

三、伺服系統的補償板和伺服放大器故障引起的抖動:

電機突然斷電,運動停止,抖動很大,與伺服放大器BRK接線端子和參數設置不當有關。加減速時間常數可以增大,電機可以通過PLC緩慢啟動或停止,不至于抖動。

四、負載慣量引起的抖動:

并且由于導軌和螺桿的問題,負載慣性增加。導軌和絲杠的轉動慣量對伺服電機傳動系統的剛度影響很大。在固定增益下,轉動慣量越大,剛性越大,越容易引起電機抖動。轉動慣量越小,剛性越小,電機越不容易抖動。通過更換較小直徑的導軌和絲杠來降低轉動慣量,從而降低負載慣量,使電機不會晃動。

五、電氣部分引起的抖動:

A.制動器未打開,反饋電壓不穩定。檢查剎車是否開啟,通過添加編碼器矢量控制零伺服功能,通過減小扭矩輸出一定的扭矩解決抖動。如果反饋電壓異常,首先要檢查振動周期是否與轉速有關。如果是這樣,應該檢查主軸和主軸電機之間的連接是否有故障,主軸和脈沖發生器是否安裝好

B.電機運行中突然抖動,大多是缺相造成的。重點檢查保險絲是否熔斷,開關是否接觸良好,測量電網各相是否有電。

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