伺服電機異常抖動原因(伺服電機回原點抖動怎么解決)
- 發布時間:??2022-11-08
- 分類:行業資訊
- 作者:180.162.30.205-26111
- 來源:創始人
- 訪問量:1
觀點一
伺服電機零速抖動時,應該是增益設置高了,可以降低增益值。如果啟動時晃動后報警停止,大的可能是電機的相序不正確。
觀點二
A。PID增益調整過大時,容易造成電機抖動,尤其是加了D后,尤為嚴重。所以盡量增加P,減少I,好不要加d。
B.編碼器接線錯誤也會有抖動。
C.負載慣性過大,更換更大的電機和驅動器。
D.模擬輸入端口的干擾導致抖動。在電機輸入線和伺服驅動器電源輸入線上加磁環,使信號線遠離電源線。
E.還有旋轉編碼器接口電機,接地不良容易引起振動。
觀點三
伺服接線:
A.使用標準電源電纜、編碼器電纜、控制電纜和電纜有無損壞;
b .檢查控制線附近是否有干擾源,是否與附近的大電流電力電纜平行或太近。
伺服參數:
A.伺服增益設定過大,建議手動或自動重新調整伺服參數;
B.確認速度反饋濾波器時間常數的設定,初始值為0,并嘗試增加設定值;
C.電子傳動比設置過大,建議恢復出廠設置;
D.伺服系統和機械系統的共振,盡量調整陷波濾波器的頻率和幅度。
機械系統:
A.電機軸與設備系統連接的聯軸器偏移,安裝螺絲未擰緊;
B.滑輪或齒輪咬合不良也會導致負載扭矩的變化。嘗試空載運行。如果空載運行正常,檢查機械系統的連接部分有無異常;
C.確認負載的慣性、扭矩、轉速是否過大,試空載運行。如果空載運行正常,則降低負載或更換容量較大的驅動器和電機。
觀點四
伺服電機抖動是由伺服系統的機械結構、速度環、補償板和伺服放大器、負載慣性、電氣部分等故障引起的。
伺服電機抖動總結
一、機械結構引起的抖動可分為兩種情況:
空載抖動:
A.電機基礎不牢,剛性不夠或固定不緊。
B.風扇葉片損壞,破壞了轉子的機械平衡。
C.機器軸彎曲或破裂??梢酝ㄟ^緊固螺絲、換扇葉、換機軸等方式解決。
如果加載后的振動一般是由傳動裝置故障引起的,則可以判斷為以下部件存在缺陷:
A.皮帶輪或聯軸器旋轉不均勻。
b .聯軸器中心線不一致,使電機與被驅動機械的軸線不重合。
C.傳動帶的不平衡接頭??梢酝ㄟ^校正傳動裝置使其平衡來解決。
二、速度環問題引起的抖動:
速度環積分增益、速度環比例增益、加速度反饋增益等參數不合適。增益越大,速度越大,慣性力越大,偏差越小,越容易產生抖動。設置小增益可以保持速度響應,避免抖動。
三、伺服系統的補償板和伺服放大器故障引起的抖動:
電機突然斷電,運動停止,抖動很大,與伺服放大器BRK接線端子和參數設置不當有關。加減速時間常數可以增大,電機可以通過PLC緩慢啟動或停止,不至于抖動。
四、負載慣量引起的抖動:
并且由于導軌和螺桿的問題,負載慣性增加。導軌和絲杠的轉動慣量對伺服電機傳動系統的剛度影響很大。在固定增益下,轉動慣量越大,剛性越大,越容易引起電機抖動。轉動慣量越小,剛性越小,電機越不容易抖動。通過更換較小直徑的導軌和絲杠來降低轉動慣量,從而降低負載慣量,使電機不會晃動。
五、電氣部分引起的抖動:
A.制動器未打開,反饋電壓不穩定。檢查剎車是否開啟,通過添加編碼器矢量控制零伺服功能,通過減小扭矩輸出一定的扭矩解決抖動。如果反饋電壓異常,首先要檢查振動周期是否與轉速有關。如果是這樣,應該檢查主軸和主軸電機之間的連接是否有故障,主軸和脈沖發生器是否安裝好
B.電機運行中突然抖動,大多是缺相造成的。重點檢查保險絲是否熔斷,開關是否接觸良好,測量電網各相是否有電。
熱門資訊:

請關注我們
江西電機
地址:上海市松江區莘磚公路399弄
座機: +86-021-6992-5088
傳真: +86-021-6992-5099
郵箱: 18717976220@163.com
Copyright ? 2020 江西電機?版權所有 網站圖片內容來源于網絡,如有侵權請聯系刪除。
滬ICP備16040912號-18